安川弧焊機器人混合氣節氣裝置

 節氣裝置     |      2025-10-29
安川弧焊機器人在執行焊接任務時,保護氣體的使用效率直接影響生產成本。混合氣由氬氣與二氧化碳按比例配制,價格高于純氬或純二氧化碳,長期使用下氣體支出在焊接總成本中占比較大。傳統供氣系統在送絲、引弧準備及焊槍移動階段持續輸出標準流量,實際用于熔池保護的有效氣體比例偏低。WGFACS節氣裝置的接入,使混合氣消耗進入可控管理階段,通過動態調節實現節能目標。
 
該裝置工作原理基于對焊接回路狀態的實時監測。WGFACS采集安川機器人內部的焊接電流信號,判斷當前是否處于有效焊接區間。當電流達到引弧閾值,裝置在極短時間內將氣體流量提升至預設工作值,確保電弧點燃時已有足量保護氣覆蓋。焊接過程結束后,電流歸零,節氣裝置隨即降低輸出流量,僅維持氣道內微正壓,防止空氣倒灌。這種響應機制避免了非作業時段的氣體空耗,尤其適用于點焊、短縫焊接等啟停頻繁的工藝場景。
 
混合氣的組分穩定性對焊縫成形有直接影響,WGFACS在調節流量時確保氣體混合比例不發生偏移。裝置內部采用高精度比例閥控制,流量變化平滑,無瞬時脈沖或斷流現象。氣體切換過程經過優化,避免因壓力突變導致混合氣分層或流量計誤讀。實際測試中,加裝WGFACS后焊縫表面成型、熔深及飛濺率與未安裝時保持一致,未出現因供氣波動引發的質量波動。
不同焊接參數對節氣效果有顯著影響。大電流厚板焊接時,電弧持續時間長,非焊接間隔相對短,節氣比例略低;而在薄板搭接或定位焊中,機器人頻繁移動與暫停,空載時間占比高,WGFACS的節能優勢更為突出。用戶可根據具體工藝設定待機流量值與響應延遲時間,部分應用中待機流量可降至標準值的30%,仍能保證氣路暢通與再引弧成功率。
 
WGFACS的安裝過程無需對安川機器人本體或焊機進行硬件改造。設備串聯于氣源減壓閥與送絲機進氣口之間,電源取自機器人控制柜備用端子。接線端口標識清晰,氣路采用快插接口,現場部署可在兩小時內完成。調試階段通過示教器觸發焊接動作,觀察節氣裝置狀態指示燈確認信號接收正常,再根據實際工況微調參數。整個過程不涉及機器人系統編程修改,對現有生產節拍無干擾。
 
混合氣成本的節約效果可通過實際用氣量對比驗證。以某汽車零部件廠為例,其安川弧焊機器人產線日均工作20小時,原混合氣消耗為每臺機25升。加裝WGFACS后,平均流量降至16升,單臺年節省氣體費用超過三萬元。全廠數十臺設備推廣后,年度總節省額可觀。投資回收周期普遍在6至10個月之間,后續持續產生節能收益。
 
安川弧焊機器人配合WGFACS節氣裝置的應用,已從個別試點擴展至多條自動化產線。企業逐步將節氣設備納入新購機器人標準配置清單。設備運行數據表明,長期使用未出現因節氣導致的焊縫缺陷或返修率上升。維護團隊反饋其故障率低,日常僅需簡單清潔與檢查,無額外維護負擔。隨著企業對精細化成本控制的要求提升,這類節能技術正成為焊接工藝優化的重要組成部分。